В итоге к окончанию проекта выработку удалось увеличить на 27%, время протекания процесса сократилось на 30%. Потенциал к дальнейшим успехам тоже есть.
В дальнейших планах АО «Мультитекс» — продолжать путь качественных преобразований и совершенствования. Все необходимые для этого знания теперь у коллектива есть.
Подать заявку на участие в проекте
Подать заявку на участие в проекте
Для расшивки узкого места и устранения ограничивающих факторов в потоке на «Мультитексе» комплексно внедрили несколько инструментов бережливого производства. Среди них OEE, позволяющий оценить общую эффективность оборудования, SMED — быстрая переналадка, система сигнализации Андон как средство информационного и визуального управления производством. И, конечно, занялись плановым введением системы 5С — базового инструмента бережливого производства.
Внедрили комплекс инструментов бережливого производства
— Мы довольны результатами проекта. Представители разных подразделений провели вместе очень много времени и смогли глубже взглянуть на работу друг друга — это было очень интересно, полезно и сильно сплотило нас. Эксперты РЦК помогали нам взглянуть на проблему под разными углами и находить оптимальное решение, объясняли нам любую ситуацию, и мы действительно очень много почерпнули для себя. Но главное, нам удалось убедить самих работников, что меняться надо всегда, нельзя стоять на одном месте, надо двигаться, надо учиться и выходить за рамки комфорта, чтобы получить хороший результат.
Алена Вохминцева, начальник производства
— Чтобы поминутно оценить весь производственный процесс, мы установили камеры и отсмортели 50 с лишним часов записи. Анализировали каждую операцию, разложили их по минутам, чтобы увидеть, где у нас есть потери. Порадовал швейный участок, там мы не увидели «узких мест», а вот с вязальным нужно еще поработать. Мы увидели проблемы и ввели ряд мероприятий для их решения. Результаты уже есть, и мы теперь понимаем, куда нам необходимо двигаться дальше.
Алена Вохминцева, начальник производства
— Сформированная группа из работников предприятия, задействованная в оптимизации пилотного потока, активно проявляла себя от этапа обучения до этапа внедрения. Фабрике удалось достичь высокого уровня вовлеченности как топ-менеджмента компании, так и сотрудников предприятия, что в свою очередь способствовало росту эффективности ключевых процессов и достижению целевых показателей. Хочу сказать огромное спасибо всем работникам, участвующим в проекте, и пожелать сохранить запал и тиражировать полученный опыт для дальнейшего устойчивого развития своего предприятия.
Вячеслав Лукашев, руководитель проектов РЦК